Hola stk500, no me cuadran los datos del motor.
Si la resistencia es de 8.5 Ohm, al conectarlo a 24 voltios no puede tener un consumo mayor de 3 amperios. Algo falla ahí.
El driver que has puesto es casi igual al IR2110, pero no permite medir la back emf porque no controla por separado los 4 transistores. Creo que estás intentando ahorrar pines. Sería mejor que te pasases a un micro con más pines.
Otra solución más sencilla es comprar un driver de Pololu. Busca en su pagina web. Vienen ya montados y son pequeños.
Busca Pololu simple motor controllers.
No sé si caben en la locomotora porque no entiendo bien las medidas de ancho y alto (el largo es de 100mm)
Un saludo.
Hola Picuino,
no se si comprendiste bien como medi´el motor,,
el motor en cualquier punto muerto me mide casi 8,5 Ohm y cuando lo giro con la mano se va a casi 200 Ohm y mas, ahora mismo lo estoy miendiendo con un amperimetro, y al arrancar me da casi 10 Amp y luego se mantiene en 1,45 Amp , al hacerlo varia veces me da diferente medida, no olvide que es este motor lleva una redutora de engranaje, que al frenarlo hacer aunmentar la corriente....
El BACK EMF para que me sirve? lo que queremos es un control simple, ya que la velocidad la debo regular con el Micro, estoy usando un Atmega8, pines tengo de sobra, pero tambien van Reles con ULN2803A , los Reles son para apagar y encender las luces, un Claxon y mas cosas que mi amigo le quiere poner, estamos por cambiar los motores y cambiar las plataforma donde van montado que no es nada facil porque no hay muchos espacios, si cambiamos los motores habia que ver que espacio me queda para una o dos platina, todos lo que estoy haciendo son pruebas, la locomotora tiene 80cm. de largo y casi 30 de ancho, creeme no hay muchos espacio y si cambiamos de motores tedriamos que buscar donde poner la PCB...
yo quisiera hacer dos version con diferente IR2110 o IR2184, ah se me olvidaba comentarte que va controlado por Bluetooth, la aplicacion ya la tenemos hechas..
un saludo picuino